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氨合成專業技術工作總結
難忘的工作生活已經告一段落了,這段時間里,相信大家面臨著許多挑戰,也收獲了許多成長,好好寫寫工作總結,吸取經驗教訓,指導將來的工作吧。那么你有了解過工作總結嗎?下面是小編為大家收集的氨合成專業技術工作總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
氨合成專業技術工作總結 1
本年度圍繞氨合成系統穩定運行與能效提升開展工作,累計參與系統滿負荷運行 320 天,負荷率達 98.7%,較去年提升 2.3 個百分點,各項工藝指標均控制在最優區間。
在生產工藝優化方面,重點針對合成塔入口氣成分進行調控。通過調整新鮮氣中 H/N比例至 2.8-3.0,配合循環氣中惰性氣體含量控制在 12% 以下,使合成塔催化劑活性保持穩定,氨凈值提升 0.5 個百分點。同時,優化水冷器換熱流程,將出口氣體溫度從 45℃降至 40℃,氨分離效率提高 3%,年減少氨損失約 8 噸。
設備管理上,完成合成塔內件檢查與催化劑活化再生工作。通過采用 “階梯式升溫還原法”,催化劑還原度達 96%,活性恢復至新劑水平的 98%。針對循環機振動超標問題,更換進口軸承并調整平衡塊,振動值從 0.15mm 降至 0.08mm,達到設備運行標準,延長機組運行周期至 180 天。
技術攻關方面,解決了合成系統壓力波動難題。通過加裝壓力聯鎖控制系統,當系統壓力超 15MPa 時自動開啟放空閥調節,配合弛放氣回收裝置,既保證了系統安全,又將弛放氣回收率從 75% 提升至 90%,年回收有效氣體約 50 萬 Nm。
存在不足:冬季低溫時段,氨冷器換熱效率下降明顯,導致氨分離效果波動。下一步計劃對氨冷器進行技改,增加在線清洗裝置,確保換熱效率穩定。同時,擬開展催化劑低溫活性研究,探索降低合成反應溫度的可行性,進一步降低能耗。
氨合成專業技術工作總結 2
本階段聚焦氨合成裝置的技術改進與隱患治理,累計完成技術改造 3 項,解決重大工藝問題 4 起,系統連續穩定運行 280 天,噸氨綜合能耗降至 1350kWh,較行業平均水平低 30kWh,達到國內先進水平。
在催化劑管理方面,建立全生命周期跟蹤體系。通過實時監測催化劑床層溫度分布,繪制溫度梯度曲線,及時發現邊緣氣流偏流問題,采取調整入口分布器角度的'措施,使床層溫差控制在 5℃以內,延長催化劑使用壽命至 3 年以上。針對催化劑中毒問題,優化原料氣凈化工藝,將總硫含量控制在 0.1ppm 以下,避免了催化劑活性衰減。
工藝指標優化上,實施 “低壓合成” 技術探索。在保證氨凈值的前提下,將系統操作壓力從 18MPa 降至 16MPa,單套裝置年節電約 12 萬度。同時,優化氨冷凍系統,采用 “級間蒸發” 技術,將冷凍功耗降低 8%,并通過熱量回收裝置,將合成塔出口氣余熱用于預熱鍋爐給水,年回收熱量折合標準煤約 200 噸。
設備技改方面,完成合成氣壓縮機升級改造。更換高效葉輪并優化級間密封,使壓縮機打氣量提升 10%,軸功率下降 5%。針對氨分離器內件腐蝕問題,采用 316L 不銹鋼材質更換,使用壽命從 1 年延長至 3 年,減少非計劃停車 2 次。
技術創新成果:參與研發的 “氨合成系統智能調控平臺” 投入使用,通過 AI 算法實時優化工藝參數,使系統自動調節響應時間從 30 秒縮短至 10 秒,產品質量穩定性提升 15%。該平臺已申請國家實用新型專利 1 項。
現存問題:系統在高負荷下,循環氣壓縮機出口溫度偏高,影響機組安全運行。下一步計劃新增一臺冷卻器,降低出口氣體溫度至設計值。同時,計劃開展新型合成催化劑的工業應用試驗,目標將氨合成反應轉化率再提升 2 個百分點,持續降低生產成本。
氨合成專業技術工作總結 3
本季度聚焦氨合成系統的長周期運行與節能改造,累計實現連續穩定生產 92 天,無非計劃停車,噸氨蒸汽消耗降至 0.8 噸,較上季度降低 0.12 噸,創歷史最優水平。
在工藝調控方面,重點優化了合成塔熱點溫度控制。通過建立 “三參數聯動調節模型”(進口氨含量、循環量、惰性氣體濃度),將熱點溫度波動范圍控制在 ±2℃以內,催化劑活性穩定性提升 12%。針對夏季高溫導致的循環水溫度升高問題,啟用涼水塔變頻改造方案,使循環水溫度從 32℃降至 28℃,合成塔出口氨濃度提高 0.8 個百分點。
設備維護上,完成了氨合成回路壓力管道全面檢測。采用渦流探傷技術排查出 3 處應力腐蝕裂紋,及時更換管道并調整支架間距,消除了重大安全隱患。對往復式壓縮機實施 “氣閥升級” 改造,更換新型網狀閥片后,排氣量提升 8%,缸體溫度降低 15℃,檢修周期從 3 個月延長至 6 個月。
技術創新方面,應用 “弛放氣膜分離回收技術” 替代傳統變壓吸附工藝。通過中空纖維膜組件對弛放氣進行提氫,氫氣回收率從 85% 提升至 97%,每月可多回收純氫 1.2 萬 Nm,折合節約原料天然氣 2.3 萬立方米。該技術已通過公司技術評審,計劃下季度在第二套合成裝置推廣。
現存問題:低負荷運行時,合成塔徑向溫差增大至 8℃,影響催化劑均勻老化。下一步將開發 “低負荷氣流分布優化器”,通過調整內部導流板角度平衡氣流,目標將溫差控制在 5℃以內。同時,計劃引入在線激光氣體分析儀,實現合成氣成分實時監測,進一步提升調控精度。
氨合成專業技術工作總結 4
本年度負責氨合成裝置的`技術管理工作,累計完成工藝參數優化 16 項,設備技改 5 項,解決技術難題 7 起,系統運行效率提升 15%,年創直接經濟效益約 86 萬元。
催化劑應用方面,主導了新型 FeO基催化劑的工業側線試驗。通過對比傳統催化劑,該型催化劑在 10-12MPa 低壓工況下氨凈值可達 14.5%,較傳統催化劑提高 2.3 個百分點。試驗期間,建立了 “催化劑活性衰減預警模型”,通過實時監測床層阻力降與出口氨濃度變化,提前 15 天預測活性拐點,為更換催化劑提供了精準依據。
節能改造上,實施合成余熱梯級利用項目。將合成塔出口氣(380℃)依次通過過熱器、省煤器、預熱器進行熱量回收,使蒸汽產量增加 2.5t/h,同時將鍋爐給水溫度從 20℃提升至 120℃,年節約標煤 3200 噸。此外,對循環機進行永磁電機改造,電機效率從 92% 提升至 96.5%,單臺年節電 18 萬度。
工藝優化方面,攻克了 “氨冷器結霜堵塞” 難題。通過在氨冷器殼程增設 “熱氣反吹系統”,當換熱效率下降 10% 時自動通入少量合成氣進行融霜,每次反吹僅需 15 分鐘,可使換熱效率恢復至 95% 以上,避免了傳統停車熱洗造成的 4 小時減產損失。該方法實施后,月減少非計劃停車 2 次,多產氨約 500 噸。
下一步計劃:針對合成系統 “壓力能浪費” 問題,設計 “氨透平發電裝置”,利用合成塔出口氣與循環氣的壓差驅動透平發電,預計可回收功率 200kW,年發電量 160 萬度。同時,開展催化劑中毒快速恢復技術研究,目標將硫中毒后的催化劑活性恢復時間從 72 小時縮短至 48 小時。
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